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CFB锅炉机组返料腿膨胀节的耐火材料脱落原因和

文章来源:未知         发布时间:2023-03-04 17:59

脱落原因
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原膨胀节内筒材质为16Mn钢,使用温度为-20~475℃,返料腿运行温度为800~900℃,高出16Mn钢使用温度,无法适应工况,长期超温运行材料会最终碳化失效。

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内筒与外筒预留的膨胀间隙不足,膨胀受限使膨胀节产生局部变形,导致耐火材料脱落。

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原耐火材料由环形托架支撑,环形托架热膨胀时受内筒拘束向下变形,耐火材料得不到有效支撑,最终脱落。

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原锚固件为Y销钉,每隔150mm交错布置,销钉端部没有钢筋网格,使耐火材料无法形成整体,个别销钉失效后会使局部耐火材料松动,相邻耐火材料之间没有可靠联系,最终脱落。

 
 
解决方案设计及实施
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将膨胀节内筒材质更换为1Cr18Ni9Ti,预留50mm膨胀余量,焊接耐火材料托架。钢板对接焊缝开30°坡口,选用型号为A302、直径3.2mm的焊条,焊接电流为90~110A,保证材料厚度方向全部焊透。耐火材料托架由环形改为150mm×200mm×12mm的钢板分散支撑布置,钢板材质为1Cr18Ni9Ti,并用同材质三角板进行加固,既避免环形板热膨胀产生较大的应力变形,又可以有效支撑耐火材料;托架角焊缝全部满焊,焊脚高度10mm。

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锚固件材质为310S,制作准10mm×300mm销钉,每隔100mm交错布置,根部满焊,端部焊接100mm×100mm的钢筋网格,每隔500mm预留3mm迷宫型膨胀缝,满足耐火材料膨胀需求。焊条选用A402型号,焊接电流为90~110A,焊缝方向焊满,锚固件焊接必须牢固,应无裂纹和夹渣现象,且与护板垂直,表面涂刷1~2mm厚沥青漆,保温浇注料施工前,靠护板粘贴2层20mm硅酸铝纤维板,层与层之间错缝粘贴。绝热浇注料施工时,采用人工敷设方式,施工时必须一次性达到148mm厚,不要分层施工,用专用工具拍打密实后压光(销钉周围严禁有空气流通现象),周边施工缝拍打密实。焊接准6mm、0Cr25Ni20材质的100mm×100mm钢筋网格,以增强对耐磨浇注料的固定度。所有抓钉均应在可塑料施工前涂刷沥青漆。

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耐磨可塑料施工。可塑料敷设在施工构件上后,用木锤或橡皮锤捣打密实。块与块之间的接缝也应捣打密实,使接缝严密,将表面压光、压平。所施工部位与原来墙体接缝处应确保平滑过渡,不得凹进或凸出。用磷酸铝溶液浸泡硅酸铝纤维板封堵膨胀缝,避免锅炉运行过程中出现窜风现象,导致非金属补偿器烧损。

 
该解决方案的优势特点
 

(1)采用上述解决方案后,在锅炉机组启动后测量膨胀节处温度,没有超温现象,机组停机后检查无脱落迹象,达到预期目标。锅炉机组累计运行2年后,返料腿膨胀节耐火耐磨材料未见脱落、开裂、变形等缺陷。

(2)采用上述方案成功改造其中1台锅炉后,在其他3台锅炉进行了同样的改造,效果良好,至今返料腿膨胀节处耐火材料情况良好,未发生筒体超温、耐火材料脱落现象。

(3)通过改造治理,有效提高了返料腿的可靠性,保证了机组的安全稳定运行;减少了炉膛检修交叉作业,降低了检修安全风险;减少了检修项目,降低了维护费用,缩短了检修工期。

CFB锅炉机组返料腿膨胀节的耐火材料部位进行相应的优化治理,避免了因材质等级低、膨胀间隙不足、锚固件强度低等引起的耐火材料脱落问题,提高了返料腿的可靠性,保证了机组的安全稳定运行,减少了炉膛检修交叉作业项目,同时降低了检修安全风险。

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